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在气囊内模顶部32宽平面范围加钢板使顶板厚度

根据原来理论分析在气囊内模顶部32宽平面范围内加一层5钢板进行通压,只会解决顶板厚度和均匀度的问题,对腹板的厚度和均匀度只会有所改善,但实施结果是在解决顶板厚度和均匀度问题的同时也基本解决了腹板的厚度和均匀度。 箱梁预应力施加张拉控制采用“双控法”,整个箱梁浇筑完毕,待砼强度达到设计强度的930%以上,同时养护5天后,经监理认可,两端分批张拉预应力钢绞线。张拉顺序严格按设计预应力钢束布置图,同排的钢绞束同时张拉,张拉时两端同时进行。

每束钢束张拉程序为:30→30%δ→3030%δ持荷5分钟→回油锚固。气囊内模施工初张拉时预应力钢绞束张拉端先对千斤顶主缸充油,使钢绞束略为拉紧,同时调整锚圈及千斤顶位置,使孔道锚具和千斤顶三者之轴线互相吻合,注意使每股钢绞线受力均匀,当钢绞束达初应力30%δ时两端作伸长量标记,并借以观察有无滑丝情况发生。张拉采用逐级加压的方法进行,当张拉达到设计控制应力3030%δ时,继续供油维持张拉力不变,持荷5分钟,同时在两端分别测量实际伸长量,比较是否与计算值相符。

计算伸长量和实测伸长量误差应在±6%以内,当实测值与计算值不符合要求时,应及时查明原因,上报监理,调整计算伸长量再进行张拉。张拉过程中如有滑丝断丝伸长量不够的情况发生,则需分析原因并处理后重新张拉。在张拉过程中发生滑丝现象,可能由于以下原因:可能在张拉时锚具锥孔与夹片之间有杂物。钢绞线上有油污锚垫板喇叭口内有混凝土和其它杂物。锚固效率系数小于要求值。钢绞线可能有负公差及受力性能不符合设计要求。初应力小,可能钢束中钢绞线受力不均,引起钢绞线收缩变形。